高強,男,1986年10月生,山東濟寧人,威海臨港區(qū)威海君樂輪胎有限公司半成品成型車間設備經(jīng)理。

認真工作的“老黃?!?/strong>
正在運行中的設備突然出現(xiàn)通訊問題,經(jīng)過高強的檢查,認為是控制器的網(wǎng)口出現(xiàn)故障。設備是從德國進口的,和廠商協(xié)調(diào)更換零部件所需的周期很長,后面的生產(chǎn)工序又不能停,車間里所有人都等著高強想辦法解決。
高強連續(xù)工作了20多個小時,卻始終不得要領,沒有辦法讓設備達到運行標準。所有人都在苦熬的時候,一名操作工的話突然點醒了高強:“壞了就壞了唄,修什么?”從固化思維中跳出來的高強意識到:是不是可以不用這個網(wǎng)口,用其他方式替代此處的通訊功能?就這樣,高強開始查資料,著手研究設備的運行原理,經(jīng)過接近10個小時的鉆研,終于將問題解決,設備重新運作起來,糾錯精度控制在毫米以內(nèi)。
經(jīng)此一“役”,高強對自己提出了一個新的要求,但凡是新進車間的設備,第一步就是搞明白工作原理,只有“啃”透原理,在設備出現(xiàn)問題的時候才能對癥下藥,節(jié)約維修時間。就這樣,高強踏上了自學和向他人請教的道路,從“零”開始進行機械內(nèi)容的學習,遇到不懂的問題向?qū)I(yè)人士請教,下班以后自己查閱各種資料,逐漸補齊自己的短板,成為機電一體化運維的“全才”。
車間的崗位雖然平凡,但是高強用自己不懈的努力和極高的責任感,將自己的工作做到極致,讓自己成為“不平凡”。這些年來,高強制定意大利進口鋼絲簾布壓延機養(yǎng)護手冊技術標準42項,對全鋼雙復合生產(chǎn)線、內(nèi)襯層生產(chǎn)線標準作業(yè)法及設備維護手冊修編106項,在完善的技術數(shù)據(jù)支撐下,設備完好率達到100%,設備故障率低于1%,將設備運行效率發(fā)揮到最大程度。
技術創(chuàng)新的“領頭羊”
高強調(diào)入半成品車間后經(jīng)過長期的跟蹤了解,他發(fā)現(xiàn)雙復合生產(chǎn)線的冷卻輸送裝置工作不穩(wěn)定,在傳遞物料過程中頻繁出現(xiàn)物料的拉伸與堆料情況,制約設備生產(chǎn)效率,造成每天出現(xiàn)反煉膠料接近3噸,又要耗費大量人力物力去處理不合格品。為此,高強將自己“泡”在車間尋求解決辦法,針對設備狀態(tài),制定針對性的攻關措施。
在對設備近半年的測試過程中,高強最終找到了穩(wěn)定的改進方案:采用雙監(jiān)測裝置控制調(diào)速的結構,裝備角度傳感器與傾角傳感器同步監(jiān)測裝置,可實現(xiàn)不停機切換調(diào)速裝置功能。在連續(xù)生產(chǎn)作業(yè)中,可在不停機的狀態(tài)下任意切換調(diào)速裝置,保證設備運行的連續(xù)性。生產(chǎn)線的改進升級對擠出半成品物料的拉伸強度等方面起到了穩(wěn)定作用,改進前設備日生產(chǎn)量在1400條,合格率94%,改進后合格品控制在99%,每天可提升有效產(chǎn)能約200條,每天反煉膠料由之前的3噸降至約0.5噸。
2019年,高強帶領團隊成立“高強創(chuàng)新工作室”,這里聚集著來自電氣、機械等各個專業(yè)領域的行家里手,高強就是他們的“大家長”,他帶領著18人的運維團隊開展工作,多的時候可同時開展十幾項技術攻關。
為了提升團隊的工作能力,他創(chuàng)建自動化教學研究室,組建教學實驗平臺,帶領學習國內(nèi)主流品牌匯川、國外主流品牌美國羅克韋爾、德國西門子等多家品牌的自動化控制系統(tǒng),利用教學平臺,進行線上線下業(yè)務培訓,對整個維修團隊進行技術提升,電氣檢修從原始的經(jīng)驗式維修提升至利用電腦編程原理式預檢排故,團隊作業(yè)效率成倍提升。
山東省五一勞動獎章、威海市首席技師、威海市突出貢獻技師、威海市職工創(chuàng)新明星、3項威海市創(chuàng)新三等獎……高強靠著精湛的技術和創(chuàng)新能力捧回一項項榮譽,帶領團隊對設備技術疑難問題改進立項72項,改進項目包含安全保障、質(zhì)量控制、產(chǎn)能提升、設備穩(wěn)定運行等諸多方面,為企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量保駕護航。(來源:威海文明辦)